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补给水泵房供电接线
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事故现象
2005-03-22T14:42,集控室厂用电控制屏“6
kV配电装置故障”光字牌亮,运行人员检查发现1,2号隔离变6
kV侧638,648开关跳闸,其中1号隔离变过流保护动作,2号隔离变速断保护动作。对1,2号隔离变本体及其连接开关、刀闸、引线进行检查未发现异常,2台变压器10
kV线路侧开关均未跳开。15:00合上1号隔离变638开关,检查运行正常。15:22在断开548开关情况下,合上2号隔离变648开关,当648开关合上后,厂用电控制屏“6
kV 4B段接地”光字牌亮,绝缘监察装置显示C相接地,断开648开关,“6
kV 4B段接地”光字牌消失。测量2号隔离变本体6
kV侧绕组对地绝缘为0。
15:58厂用电控制屏“6
kV段配电装置故障”光字牌亮,到现场检查发现1号隔离变6
kV侧638开关跳闸,绿灯闪亮,重瓦斯、速断信号继电器动作掉牌,检查发现1号隔离变本体与6381刀闸相连的C相引线脱落接地,变压器有喷油现象,测量变压器绝缘高压侧对地为5
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事故检查
因受雷雨天气影响,程江2号输电线路在距离隔离变本体约2.5
km处受到雷击,架空线路落地,变压器速断保护动作,变压器6
kV侧绕组烧坏接地,同杆挂设的程江1号输电线受影响,变压器过流保护动作;另外该线路的一些线杆严重倾斜,运行人员重新送上程江1号输电线路电源约1
h后,因线杆倒塌造成线路多处断线落地,1号隔离变也受到影响。
通过测量1号隔离变绕组直流电阻发现AB,
AC,BC三相之间的直流电阻最大相差为75%,综合判断为变压器C相绕组匝间有短路。
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事故分析及经验教训
3.1
保护设置方面
1,2号隔离变6
kV侧638,648开关的过流动作定值为180
A,延时2
s;速断定值为1
200
A。10
kV侧额定电流为28.87
A,538,548开关选用LW3-10II/200-8型柱上SF
6
开关,开关过流脱扣装置脱扣定值选择为
200×1.05=210(A),变压器10
kV侧及架空线路不另设保护,故障时只通过开关过流脱扣装置动作来切除。
此次程江1,2号输电线路发生故障,均依靠1,2号隔离变保护动作,使6
kV侧开关动作跳闸,但是变压器10
kV侧的538,548开关并未跳闸,说明
线路保护配置不够合理,应提高1,2号隔离变10
kV侧开关保护的灵敏性,对于538,548开关可选择专门设置过流、速断保护或改善开关过流脱扣装置动作的灵敏性,以满足在线路发生故障时能由10
kV侧线路开关的保护来切除。
3.2
运行操作方面
运行人员送电的主要依据是该厂电气运行规程中变压器自动跳闸后的处理规定“变压器若只是后备保护动作跳闸时经综合判断后可不必检查,即可送电”,笔者以为运行人员并未完全理解此规定,该条文只针对室内或其他不带架空线路的变压器而言,生搬条文极易造成意想不到的严重后果。2号隔离变速断保护动作,运行人员在未测量变压器绝缘情况下就进行送电,也反映了运行人员对规程不够熟悉。所以熟悉并正确理解规程对于运行人员正确执行操作和事故处理有着极其重要作用。同时做好雷暴雨天气来临前的事故预想亦能提高运行人员处理事故的正确性。
3.3
设备维护方面
本次事故造成2台变压器损坏需要返厂大修,教训是深刻的。检修部门平时如加强架空线路的巡线工作,加大设备维护的力度,提高运行设备的健康水平,在一定程度上亦可避免此次事故。